★王云偉,白彩鳳(北京碧水源科技股份有限公司,北京102206)
摘要:本文通過(guò)采用貝加萊X20PCC系統架構完成了對無(wú)錫碩放污水處理廠(chǎng)自動(dòng)化系統的改造,解決了本水廠(chǎng)控制設備多、控制條件復雜、采集數據量大的問(wèn)題,最終達到了水廠(chǎng)擴容的目的;同時(shí)提高了此污水處理廠(chǎng)的自動(dòng)化程度、自控系統穩定性、自控系統兼容性,并且對人力運營(yíng)成本有一定的降低。
關(guān)鍵詞:污水處理;X20
1 項目概況
無(wú)錫碩放污水處理廠(chǎng)位于無(wú)錫碩放鎮,該污水處理廠(chǎng)原有處理站一座,但由于是早期建造,因而自動(dòng)化程度不高、水質(zhì)差,并且不能滿(mǎn)足現日益增加的日處理量。為了提高出水質(zhì)量,并考慮到節省人力和以后進(jìn)一步擴容的需要,亟需一套完整的先進(jìn)的綜合程度較高的污水處理方案。該項目采用“A2O+MBR”工藝改造原傳統工藝,新工藝主要由預處理單元、生化單元、MBR單元、鼓風(fēng)機曝氣單元、出水消毒單元及污泥處理單元六部分組成,其中預處理單元包含粗格柵、細格柵、提升泵、膜格柵等;生化單元包含厭氧區、缺氧區、好氧區和低氧區等;MBR單元包含膜池及設備間;鼓風(fēng)機曝氣單元主要實(shí)現對生化單元和MBR單元的曝氣吹掃功能;污泥處理單元主要用于污泥脫水處理。具體工藝流程如圖1所示。該工藝與傳統處理工藝比較,電氣設備多,控制復雜,采集數據較多。因而需要一套穩定的、較為先進(jìn)的自控系統配合。
圖1 工藝流程圖
2 網(wǎng)路結構
根據整個(gè)工程的建筑物及水處理的工藝設備布置情況,主要分為三級控制系統:現場(chǎng)監控級、車(chē)間監控級、廠(chǎng)級管理級。其層級關(guān)系如圖2所示。
現場(chǎng)控制級主要是對現場(chǎng)工藝設備進(jìn)行運行狀態(tài)的采集和設備啟停的控制,其控制邏輯取決于下位機系統的邏輯程序。車(chē)間監控級主要是對膜池設備間系統的監控,其存在值班室,用于就近系統的集中監視和控制。廠(chǎng)級管理級用于整個(gè)水廠(chǎng)工藝系統的整體監控,從而了解整個(gè)水廠(chǎng)的運行情況。工業(yè)以太網(wǎng)用于廠(chǎng)級管理,車(chē)間級控制系統的操作員站和主控制站之間的連接;貝加萊X2X總線(xiàn)和西門(mén)子PROFIBU-DP現場(chǎng)總線(xiàn)用于主控制站站內與主控制站和子控制站之間的連接。
圖2 網(wǎng)絡(luò )層級關(guān)系圖
本項目的自控系統分為中央控制系統、次級控制系統、現場(chǎng)控制系統三部分。
中央控制系統簡(jiǎn)稱(chēng)為中控室系統,其主要作用是對全廠(chǎng)設備間運行情況的監視和控制,其主通過(guò)上位機實(shí)現全廠(chǎng)整個(gè)工藝流程的運行情況,同時(shí)也包含了報警系統、報表系統、歷史數據系統等,為了更好地用戶(hù)體驗,中控室引入了寬屏電視、打印機、UPS供電等設備。本系統主要是用于對全廠(chǎng)的統籌管理與值班使用,方便運營(yíng)者的集中管理、集中監控。次級控制系統稱(chēng)之為分控室系統,其位于現場(chǎng)設備間附近,與中控室系統距離較遠,用于對此設備間附件的設備進(jìn)行集中監控和值班。分控室系統的值班人員由于距離現場(chǎng)比較近,因此在出現事故時(shí)可以及時(shí)去現場(chǎng)進(jìn)行處理,降低事故所造成的損失。中控室系統和分控室系統示意圖如圖3所示。
圖3 中控室系統和分控室系統示意圖
現場(chǎng)控制系統主要是數據采集和設備聯(lián)動(dòng)控制,其主要依賴(lài)于下位機的邏輯程序?,F場(chǎng)控制系統示意圖如圖4所示。其主要分為開(kāi)關(guān)量的數據采集與控制、模擬量的數據采集與控制和通訊儀表的采集三部分。此外通過(guò)各現場(chǎng)控制站之間的通訊工作可以實(shí)現各站之間的設備聯(lián)動(dòng),最終使整個(gè)水廠(chǎng)設備渾然一體。
圖4 現場(chǎng)控制系統示意圖
3 硬件配置
貝加萊PCC系統具有強大的功能,優(yōu)良的性能,良好的耐惡劣環(huán)境的能力。新一代的X20系統能夠勝任中大型的集散控制和復雜的過(guò)程控制。其良好的兼容性、強大的通訊能力、優(yōu)良的實(shí)時(shí)性、豐富的功能函數、品種繁多的硬件模塊、多種編程語(yǔ)言的使用等,使貝加萊PCC能夠廣泛適應各種工業(yè)控制的需要。貝加萊PCC系統在國內自控行業(yè)應用較少,在污水處理行業(yè)應用更少,近期貝加萊推出X20 PCC系統,它與以前的同級PCC系統相比其靈活的編程方法是其他PCC無(wú)法比擬的,并且其體積小重量輕,支持熱插拔。在通訊方面除支持CAN、Profibus、Ethernet、Ethernet Powerlink等外,還可以通過(guò)插入第三方模塊擴展。貝加萊PLC系統不僅支持常見(jiàn)編程語(yǔ)言,如梯形圖、指令表、文本ST、Automation Basic等更為值得一提的是其可以通過(guò)C語(yǔ)言編輯自己的通訊協(xié)議來(lái)滿(mǎn)足特殊需要,而在污水處理應用中由于是集成各個(gè)廠(chǎng)商的設備進(jìn)行集散式控制,要求設備之間有良好的兼容性,不同通訊協(xié)議間的數據轉換及傳輸問(wèn)題變得突出,而貝加萊PCC支持C語(yǔ)言編程能夠很好地解決這個(gè)問(wèn)題。
設備的選型和配置:自控系統PCC采用貝加萊X20系列的X20CP1484 PCC和西門(mén)子S7-200。本系統主要包含鼓風(fēng)機房站、設備間站、臭氧設備間、污泥脫水機等系統的配置。限于篇幅原因,本文只列舉了兩類(lèi)站點(diǎn)的配置。
(1)鼓風(fēng)機房站、設備間站系統作為主站,通過(guò)以太網(wǎng)的方式全廠(chǎng)主網(wǎng)絡(luò )鏈接,其配置如表1所示。
表1 主站配置
由于鼓風(fēng)機房站、設備間站配置相似,只是點(diǎn)數不同而已,因此這些站點(diǎn)的配置僅是數字量輸入模塊、數字量輸出模塊、模擬量輸入模塊、模擬量輸出模塊及這些模塊的輔助配件不同而已,因此這里并沒(méi)有標明數量。
電源模塊主要是對本底板進(jìn)行供電,同時(shí)對于此
底板上的模塊、CPU進(jìn)行一定功率的供電,來(lái)保證此次底板上的模塊、CPU之間的用電。
CPU模塊用于存儲和運行工程師所編寫(xiě)的邏輯程序,并且其自帶的以太網(wǎng)口承擔了與全廠(chǎng)主網(wǎng)絡(luò )通訊的功能。
接口模塊用于擴展底板或遠程站點(diǎn)使用,即當本地底板插口用完或者需要進(jìn)行遠程擴展時(shí)底板時(shí)使用此模塊可以進(jìn)行通訊,來(lái)完各底板之間的通訊鏈接,從而保證各個(gè)底板模塊與CPU之間的鏈接。
數字量輸入模塊用于采集現場(chǎng)的開(kāi)關(guān)量信號,即獲取現場(chǎng)設備的開(kāi)關(guān)量狀態(tài)。
數字量輸出模塊用于控制現場(chǎng)的開(kāi)關(guān)量信號,即控制現場(chǎng)設備的啟停、開(kāi)關(guān)等。
模擬量輸入模塊用于主要用于采集現場(chǎng)的儀表信號,大部分采用4~20ma的形式,通過(guò)工程量的轉換來(lái)獲取儀表的工程值。
模擬量輸出模塊用于輸出4~20mA的電流,從而控制頻率、開(kāi)度等信號。
(2)細格柵站、除臭間等系統為了節約成本,采用西門(mén)子S7-200系列PLC,其通訊方式采用DP總線(xiàn),以DP從站的形式鏈接到PCC系統,從而間接接入到全廠(chǎng)主網(wǎng)絡(luò )中。其配置如表2所示。其模塊功能相似,僅型號和性能不同,因此不再贅述。
表2 各模塊配置
4 主要控制方案及實(shí)現方法
4.1 控制模式的要求
4.1.1 就地/遠程控制模式
(1)就地手動(dòng)控制
就地控制級別為最高級。當控制柜上方式選擇開(kāi)關(guān)被切換到就地控制時(shí),PCC將不對該設備進(jìn)行控制,只進(jìn)行狀態(tài)監視,現場(chǎng)操作人員通過(guò)控制柜上手動(dòng)按鈕啟動(dòng)停止設備,控制柜提供基本控制聯(lián)鎖。
(2)就地遠程切換
當控制柜上方式選擇開(kāi)關(guān)被切換到遠程(自動(dòng))控制時(shí),現場(chǎng)手動(dòng)就不起作用了,其現場(chǎng)控制權,交由上位機控制。
4.1.2 上位機控制模式
(1)遠程手動(dòng)控制
控制室操作人員可根據現場(chǎng)情況向下發(fā)出調度控制指令,調整設備運行狀態(tài)達到工藝要求??刂剖也僮魅藛T也可以選擇遠程手動(dòng)方式,直接手動(dòng)控制單個(gè)現場(chǎng)設備。
(2)遠程自動(dòng)控制
按PCC程序聯(lián)動(dòng)、聯(lián)鎖等各種邏輯關(guān)系控制設備的啟動(dòng)停止。
4.2 主要設備控制方案
4.2.1 格柵
(1)手動(dòng)控制:?jiǎn)闻_粗格柵進(jìn)行啟動(dòng)、停止操作。
(2)自動(dòng)控制:有兩種運行方式。
·本地方式:由本地控制柜內設定一個(gè)時(shí)間周期
(運行時(shí)間和待機時(shí)間需設備安裝后現場(chǎng)調試時(shí)確定),粗格柵定時(shí)開(kāi)啟進(jìn)行清渣。
·遠程方式:由PCC根據程序的時(shí)間設定和前后液位差來(lái)決定粗格柵的開(kāi)啟和停止。
4.2.2 提升泵(三用一備,軟啟)
(1)現場(chǎng)控制:按鈕選擇現場(chǎng)控制則為手動(dòng)控制,不接受PCC控制,按控制柜上開(kāi)車(chē)按鈕,提升泵啟動(dòng)工作。選擇停止按鈕時(shí)設備停止運行。
(2)遠程方式:由提升泵依據集水池和膜池液位自動(dòng)起停開(kāi)啟臺數。
4.2.3 MBR池產(chǎn)水
系統由膜池和輔助設備間兩個(gè)單體組成,整個(gè)系統控制由以下4個(gè)子控制系統組成:
(1)產(chǎn)水系統:由產(chǎn)水流量計給出信號,PCC采集流量值,通過(guò)PID方式控制產(chǎn)水。該系統又分為4個(gè)相對獨立的產(chǎn)水系統,并聯(lián)運行。共用抽真空泵及在線(xiàn)清洗系統。
(2)反洗系統控制:由PCC控制全自動(dòng)的在線(xiàn)反洗程序,該系統4個(gè)出水廊道共用一套反洗系統。
(3)在線(xiàn)清洗系統控制:按膜污染情況在線(xiàn)完成。
(4)在線(xiàn)加藥系統控制:按水質(zhì)自動(dòng)在線(xiàn)加藥。
4.2.4 設備間
滲透抽吸泵受膜池液位和提升泵房集水池液位控制,當膜開(kāi)始產(chǎn)水,產(chǎn)水閥門(mén)打開(kāi),滲透抽吸泵啟動(dòng)工作;當膜池低液位時(shí),膜停止產(chǎn)水,滲透抽吸泵停止工作產(chǎn)水閥關(guān)閉。
產(chǎn)水流量受頻率控制,進(jìn)行產(chǎn)水。
膜組在產(chǎn)水過(guò)程中,氣動(dòng)產(chǎn)水調節閥開(kāi)啟,水反洗閥、真空閥、化學(xué)反洗閥關(guān)閉。
產(chǎn)水泵的控制
·產(chǎn)水泵遠程控制:按鈕選擇遠程控制按鈕,接受中央PCC控制。
·產(chǎn)水泵現場(chǎng)控制:按鈕選擇現場(chǎng)控制則為手動(dòng)控制,不接受PCC控制,按操作柱上開(kāi)車(chē)按鈕,產(chǎn)水泵啟動(dòng)工作。
4.2.5 鼓風(fēng)機
每臺鼓風(fēng)機配備軟啟,5用2備。
控制方式:現場(chǎng)手動(dòng)(中控室顯示其運行狀態(tài))。
控制室監控:鼓風(fēng)機運行狀況。
鼓風(fēng)機有過(guò)流保護或軟起動(dòng)器故障報警。
4.2.6 加藥間
·卸料泵現場(chǎng)采用手動(dòng)控制(中控室顯示其運行狀態(tài))。
·加藥間有高低液位自動(dòng)控制或人工現場(chǎng)控制。
·低位停止PAC計量泵;每個(gè)PAC溶液罐設高低2個(gè)液位,高低位報警;止溶解罐攪拌槳;
·每個(gè)PAC溶解罐設1個(gè)低液位,低位報警,并停
·助凝劑溶液罐設高低2個(gè)液位,高低位報警;低位停止助凝劑投加計量泵;
·助凝劑溶解罐設1個(gè)低液位,低位報警,并停止溶解罐攪拌槳;甲醇溶液罐設高低2個(gè)液位,高低位報警;低位停止甲醇計量泵。
4.3 上位機系統
4.3.1 控制功能
在中控室設置了兩臺工控計算機、一臺激光打印機、不間斷電源(UPS)等,并配套了相應的操作系統系統軟件、組態(tài)軟件、編程軟件和應用軟件。
工控計算機主要通過(guò)數據通訊網(wǎng)絡(luò )連續采集各PLC控制站送來(lái)的數據,并對其進(jìn)行處理、存儲和顯示,同時(shí)也具備對下位設備施控的功能。工控計算機帶有21"的彩色液晶監視器用來(lái)顯示工藝流程、設備狀態(tài)、過(guò)程參數和報警信息,同時(shí)可驅動(dòng)打印機生成各類(lèi)圖表和事件報警。工控計算機可適合連續的工作條件。
不間斷電源UPS用于停電情況下為監控計算機及打印機提供電源、記錄事故參數。連續供電時(shí)間30分鐘。
本工程中的工控計算機將與各PLC控制站通過(guò)以太網(wǎng)實(shí)現數據連接,數據傳輸速率為10/100Mbps。
4.3.2 顯示功能
監控系統以圖形或圖像的方式形象顯示工藝流程、各設備狀態(tài)以及廠(chǎng)區概貌、工藝布置圖。通過(guò)I/O輸入輸出域、棒圖、曲線(xiàn)、數據表格等方式監視液位、流量等監控點(diǎn)。
4.3.3 報警功能
系統自動(dòng)進(jìn)行報警和事件處理。當報警發(fā)生時(shí),如液位超高或過(guò)低,系統可快速檢測并通過(guò)畫(huà)面狀態(tài)變化提示,并顯示報警文本,同時(shí)發(fā)出聲音報警提醒監控人員注意。報警到達時(shí)間、確認時(shí)間及排除時(shí)間、報警值、限位值、當前操作員等相應信息自動(dòng)進(jìn)入存檔。報警到達以及報警確認但未排除,采用兩種聲音提示。報警可手動(dòng)消音。報警信息存儲半年以上,以便進(jìn)行故障分析和查詢(xún)。操作事件等狀態(tài)變化也自動(dòng)進(jìn)行存儲歸檔。
4.3.4 數據歸檔
流量、污水處理量等數值按定義周期自動(dòng)進(jìn)行存儲。存儲的數據可按曲線(xiàn)或數據列表的方式進(jìn)行顯示。并提供歷史數據查詢(xún)、ZOOM顯示、觀(guān)察線(xiàn)、在線(xiàn)關(guān)閉打開(kāi)曲線(xiàn)、在線(xiàn)調整時(shí)間范圍、在線(xiàn)修整顯示模式等功能。存儲數據可保存13個(gè)月。
4.3.5 報表功能
報表系統將把重要過(guò)程數據定時(shí)記錄下來(lái),寫(xiě)入數據庫,形成數據庫文檔,運行人員可依據相應的要求打印或預覽數據報表。
設定以下報表:
·生產(chǎn)報表
·日報表
報表既可以屏幕查看,也可以按要求打印輸出。
4.3.6 用戶(hù)管理
操作人員操作設備必須進(jìn)行登錄。根據不同操作人員的級別,系統自動(dòng)判斷封鎖操作人員所能進(jìn)行的操
作。當報警發(fā)生時(shí),當前操作員被記錄存檔。系統根據用戶(hù)名和密碼顯示和控制屏幕上的畫(huà)面及操作。無(wú)權限的用戶(hù)只能瀏覽畫(huà)面,不能修改參數機設備控制。
5 總結
通過(guò)合理地使用貝加萊PCC系統,實(shí)現了大量數據的實(shí)時(shí)采集與設備控制,同時(shí)借助于貝加萊PCC的強加編程功能,完成復雜邏輯程序的編寫(xiě)及調試工作;分控室的設立,提高系統的穩定性同時(shí)降低事故損失。通過(guò)長(cháng)期的使用,較好地實(shí)現了貝加萊PCC系統與西門(mén)子之間的總線(xiàn)通訊,保持兼容性的同時(shí)降低系統成本。
作者簡(jiǎn)介:
王云偉 (1974-),男,山西人,本科,現就職于北京碧水源科技股份有限公司,主要從事水處理電控系統工作。
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摘自《自動(dòng)化博覽》2022年10月刊