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    1. 20240703
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
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      案例頻道

      科遠智慧NT6000系統在中藥提取行業(yè)的應用
      科遠智慧一直致力于醫藥行業(yè)自動(dòng)化和信息化的工程實(shí)踐,積累了豐富經(jīng)驗,可以為用戶(hù)提供完整的醫藥生產(chǎn)自控解決方案、經(jīng)營(yíng)管理解決方案、DCS控制系統、批次管理系統、MES制造執行系統,同時(shí)也提供包括安裝實(shí)施、GMP驗證等相關(guān)服務(wù)??七h智慧針對中藥的提取、濃縮、純化、乙醇回收、CIP清洗,已形成一套專(zhuān)業(yè)成熟的解決方案,可改善解決傳統中藥提取生產(chǎn)效率低的局面。

      作者:南京科遠智慧科技集團股份有限公司 劉耀倩

      1 背景

      中藥產(chǎn)品作為“健康中國”戰略一個(gè)重要組成部分,占整個(gè)醫藥行業(yè)1/3的市場(chǎng)份額。新冠疫情發(fā)生以來(lái),中醫藥人奮起戰“疫”,中藥市場(chǎng)已然激活,疫后將迎來(lái)最好時(shí)代,未來(lái)發(fā)展空間巨大。面對如此機遇,中藥生產(chǎn)企業(yè)該如何應機而動(dòng),乘勢而上?

      中藥生產(chǎn)過(guò)程中多采用傳統提取濃縮方式,設備陳舊,耗能高,生產(chǎn)效率低下,藥品質(zhì)量較差。很多中藥企業(yè)甚至面臨不升級改造將被迫停產(chǎn)的局面。在國家政策的要求下,中藥提取行業(yè)正在進(jìn)行大批量、大規模的整體改造。

      在過(guò)去的幾十年里,國內中藥提取的控制方式基本上是人工或者半自動(dòng),主要是依靠有操作經(jīng)驗的工人進(jìn)行判斷并對生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行操作。隨著(zhù)自動(dòng)化水平的提高,很多制藥企業(yè)的中藥提取進(jìn)入過(guò)渡階段,開(kāi)始采用單機自動(dòng)化的工作模式。隨著(zhù)國家相關(guān)部門(mén)的監管力度加大,部分新建藥廠(chǎng)和舊藥廠(chǎng)通過(guò)技術(shù)改造升級后實(shí)現了自動(dòng)化生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)線(xiàn),但是僅是控制單一或局部工藝參數,還無(wú)法實(shí)現中藥提取全流程的檢測與控制,更無(wú)法保證產(chǎn)品質(zhì)量批次的穩定性。

      中藥提取是中藥生產(chǎn)的一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節。實(shí)現中藥提取自動(dòng)化,不僅可以提高中藥生產(chǎn)工藝的可靠性,而且可以保證各批次產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性。實(shí)現中藥提取自動(dòng)化生產(chǎn)的效能如下:(1)縮短生產(chǎn)周期,增加產(chǎn)量;(2)提高原料和能源的利用率,降低生產(chǎn)成本;(3)降低人工操作導致的質(zhì)量偏差,降低勞動(dòng)強度,改善工作環(huán)境,減少因人工操作失誤而造成的危害,也使生產(chǎn)過(guò)程更加安全。

      2 科遠智慧中藥提取解決方案

      科遠智慧一直致力于醫藥行業(yè)自動(dòng)化和信息化的工程實(shí)踐,積累了豐富經(jīng)驗,可以為用戶(hù)提供完整的醫藥生產(chǎn)自控解決方案、經(jīng)營(yíng)管理解決方案、DCS控制系統、批次管理系統、MES制造執行系統,同時(shí)也提供包括安裝實(shí)施、GMP驗證等相關(guān)服務(wù)??七h智慧針對中藥的提取、濃縮、純化、乙醇回收、CIP清洗,已形成一套專(zhuān)業(yè)成熟的解決方案,可改善解決傳統中藥提取生產(chǎn)效率低的局面??七h智慧中藥生產(chǎn)自動(dòng)化解決方案架構圖如圖1所示。

      圖片.png

      圖1 科遠智慧中藥生產(chǎn)自動(dòng)化解決方案架構圖

      3 案例分析

      3.1 項目介紹

      成都第一制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):成一制藥)是一家集中西藥研發(fā)、中藥材種植、原料藥與制劑生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性藥業(yè)公司,公司以科學(xué)的管理、嚴謹的質(zhì)量體系、先進(jìn)的制藥技術(shù)打造優(yōu)質(zhì)天然植物藥品。

      根據公司發(fā)展要求,益母草醇沉膏生產(chǎn)線(xiàn)新增自動(dòng)化控制系統,提升車(chē)間整體生產(chǎn)效率及安全性能。此生產(chǎn)線(xiàn)批處理量為8000kg益母草,生產(chǎn)周期為32天,主要由提取、濃縮、醇沉、回收、存儲等工段及配套公用工程設施組成,生產(chǎn)方式目前主要由人工現場(chǎng)操作,現有的生產(chǎn)過(guò)程監測儀表有現場(chǎng)壓力、溫度、液位等,沒(méi)有實(shí)現工藝參數數據遠傳及安全聯(lián)鎖控制。根據成都市應急管理部門(mén)《2021年成都市化工危險化學(xué)品和煙花爆竹安全監管工作要點(diǎn)》(成應急函〔2021〕2號)中提出的:開(kāi)展醇提、有機溶劑提?。ㄝ腿。?、溶劑回收提純裝置自動(dòng)化改造,成一制藥根據現場(chǎng)的生產(chǎn)情況開(kāi)展了自動(dòng)化改造工作,具體改造內容如下:

      (1)在提取、濃縮、醇沉、回收、存儲等工段增加壓力、溫度、液位、流量在線(xiàn)監控并實(shí)現聯(lián)鎖控制;

      (2)增加現場(chǎng)執行儀表,如開(kāi)關(guān)閥、調節閥等,并與各類(lèi)機泵進(jìn)行聯(lián)動(dòng),以實(shí)現提取、濃縮、醇沉、回收、存儲等裝置壓力、溫度、液位、流量的安全連鎖控制。

      3.2 工藝流程

      益母草醇沉膏生產(chǎn)過(guò)程主要包括提取、濃縮、醇沉及乙醇回收等步驟,具體流程框圖如圖2所示。

      (1)提取

      在提取間,向提取罐加入純化水,加熱(蒸汽壓力0.05MPa~0.20MPa)煮沸120分鐘,過(guò)濾,濾液泵入藥液儲罐中。再向提取罐加入純化水,加熱(蒸汽壓力0.05MPa~0.20MPa)煮沸100分鐘,過(guò)濾,濾液泵入藥液儲罐中。再向提取罐加入純化水,加熱(蒸汽壓力0.05MPa~0.20MPa)煮沸90分鐘,過(guò)濾,濾液泵入藥液儲罐中,藥渣排去。

      (2)雙效濃縮

      在濃縮間,用雙效濃縮器進(jìn)行濃縮(一效:-0.03MPa~-0.06MPa,70℃~90℃,二效:-0.05MPa~-0.07MPa,50℃~70℃),濃縮至相對密度1.36~1.38(80℃)進(jìn)行收膏,得到益母草粗膏。

      (3)醇沉

      益母草粗膏經(jīng)歷了三次醇沉、濃縮,三次醇沉、濃縮的工藝流程一致,操作參數略有不同,此處簡(jiǎn)述一次醇沉、濃縮工藝流程。

      先向醇沉罐內泵入部分已配制好的88%、常溫的乙醇,打開(kāi)攪拌,將夾層鍋內已配制好的益母草粗膏泵入醇沉罐內,再向醇沉罐內泵入部分已配制好的88%、常溫的乙醇,邊打邊攪拌,進(jìn)料完畢后,計時(shí)攪拌20分鐘,測定含醇量不得少于78%。打開(kāi)冷凍機,冷凍水通入醇沉罐夾層內進(jìn)行冷卻,維持罐內溫度2℃~10℃,醇沉液在醇沉罐內密封靜置20~24小時(shí)。

      在醇沉間,打開(kāi)出料泵,用醇沉罐抽料器抽取罐內上清液,將上清液泵入管道過(guò)濾器,存入醇沉液暫存罐中,出料結束后,打開(kāi)醇沉罐底閥,排渣,藥渣裝袋送垃圾站。

      (4)單效濃縮

      在醇沉間,打開(kāi)料液泵,將醇沉液暫存罐內醇沉液泵入單效濃縮器內,在70℃~90℃常壓濃縮至相對密度1.15~1.20時(shí),打開(kāi)泵,通過(guò)管道,在D級潔凈按≤50kg/桶裝于浸膏桶內,密封、得益母草一次醇沉濃縮液;轉移至冷藏庫,暫存、備用。

      (5)減壓濃縮

      從D級潔凈區冷藏庫領(lǐng)取益母草一次醇沉濃縮液,轉運至D級潔凈區配料間,用濾網(wǎng)抽濾于刮板減壓濃縮器,維持真空度-0.04MPa~-0.08MPa、溫度60℃~90℃濃縮至含水量15~25%,密封靜置放冷至室溫,交下工序,或按≤50kg/桶裝于浸膏桶內,取樣,密封、貼簽,得益母草一次醇沉膏。

      (6)乙醇回收

      醇沉回收的乙醇當濃度>80%時(shí),儲存在88%乙醇儲罐中,進(jìn)入本批次下一亞批一次醇沉生產(chǎn)。當回收的乙醇濃度<80%時(shí),儲存在稀乙醇儲罐中,泵入酒精回收塔,進(jìn)行精餾,精餾的乙醇進(jìn)入88%乙醇儲罐中,作為本批次下一亞批一次醇沉生產(chǎn)。益母草醇沉膏生產(chǎn)流程如圖2所示。

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      圖2 益母草醇沉膏生產(chǎn)流程

      3.3 中藥提取自控設計

      中藥提取自動(dòng)化改造主要以傳統的工藝設備為主,以GMP規范為標準,引入在線(xiàn)自動(dòng)控制系統,實(shí)現數字化信息管理,保持生產(chǎn)數據的完整性、唯一性、可追溯,提高產(chǎn)品批間質(zhì)量的穩定性,做到生產(chǎn)過(guò)程節能環(huán)保、安全高效、技術(shù)優(yōu)化等。

      (1)提取過(guò)程控制

      此項目提取過(guò)程采用的是煎煮法,主要包括提取罐、過(guò)濾器及提取液儲罐等設備。提取的主要過(guò)程是將中藥材浸入純化水中進(jìn)行加熱煎煮,主要以投料自動(dòng)化、純化水進(jìn)料量、罐內溫度、罐內壓力、蒸汽壓力、外循環(huán)、出藥流量、判堵等為主要控制目標。

      提取過(guò)程自動(dòng)化控制實(shí)現的功能包括:投料控制、純化水進(jìn)料量控制;浸泡、保溫、升溫、煎煮溫度控制;浸泡、保溫、升溫、煎煮時(shí)間控制;提取罐罐內、夾套壓力檢測控制;出料流量控制;雙聯(lián)過(guò)濾器放液切換、堵料反沖控制;生產(chǎn)過(guò)程報表、實(shí)時(shí)報表及曲線(xiàn)、歷史報表及曲線(xiàn)、報警、手自動(dòng)轉換;各級別操作人員權限分配等功能。

      提取工段控制設計的亮點(diǎn)如下:

      · 提取過(guò)程控制罐內溫度分布均勻,在升溫和保溫微沸煎煮過(guò)程中,實(shí)時(shí)監控提取罐上部、下部溫度差,當溫差大于2℃時(shí),實(shí)時(shí)開(kāi)啟提取循環(huán)泵,加速提取罐內溫度分布均勻;

      · 提取煎煮及出料過(guò)程,通過(guò)過(guò)濾器前管道上的音叉開(kāi)關(guān)狀態(tài),判斷罐內過(guò)濾網(wǎng)或罐底是否堵塞,如果音叉沒(méi)信號、流量計瞬時(shí)流量低于低流量設定值并且流量計累積值小于設定值時(shí),判斷為罐內過(guò)濾網(wǎng)或罐底堵塞,自動(dòng)關(guān)閉出液閥,出液泵同時(shí)停止,自動(dòng)用壓縮空氣反吹排堵,排堵結束后,再開(kāi)啟出液閥,開(kāi)啟出液泵;如果音叉有信號、流量計瞬時(shí)流量低于低流量設定值并且流量計累積值小于設定值時(shí),此時(shí)判斷為過(guò)濾器或罐底堵塞,自動(dòng)關(guān)閉出液閥和出液泵,進(jìn)行反堵自動(dòng)吹掃排堵,類(lèi)此循環(huán),實(shí)現自動(dòng)出液。如果音叉沒(méi)信號、流量計瞬時(shí)流量低于低流量設定值并且流量計累積值大于預定值時(shí),判斷出液結束,關(guān)閉提取罐底部及側部放液閥,及出液泵;

      · 提取過(guò)程,實(shí)時(shí)檢測提取罐的夾套壓力和罐內壓力,當壓力過(guò)高能夠關(guān)閉或調整加熱蒸汽流量,實(shí)現提取罐的安全保護。

      (2)濃縮過(guò)程控制

      此項目濃縮過(guò)程包括雙效濃縮、單效濃縮、刮板濃縮。濃縮過(guò)程主要包括進(jìn)料補料控制、濃縮、出料、冷凝液排放等,在該工藝過(guò)程控制中增加溫度監控裝置、真空度監控裝置、密度裝置接口等,實(shí)現濃縮過(guò)程中物料溫度、物料密度、終點(diǎn)判斷和出液控制等控制目標。增加濃縮器泡沫控制,解決中藥提取液在減壓和加熱狀態(tài)下容易發(fā)泡而跑料的問(wèn)題。根據冷凝液受液器液位,自動(dòng)排放冷凝液,節省了人力,保證了蒸發(fā)過(guò)程的連續進(jìn)行。

      濃縮過(guò)程自動(dòng)化控制實(shí)現的功能包括:濃縮器溫度控制;濃縮器溫度真空聯(lián)動(dòng)控制;濃縮器夾套壓力控制;濃縮器液位控制(連續補料);濃縮器泡沫控制;一效、二效自動(dòng)倒藥控制;濃縮終點(diǎn)判斷及出液控制(濃縮液密度控制);冷凝液排放控制;生產(chǎn)過(guò)程報表、實(shí)時(shí)報表及曲線(xiàn)、歷史報表及曲線(xiàn)、報警、手自動(dòng)轉換等功能。

      本項濃縮過(guò)程中控制設計的亮點(diǎn)如下:

      · 雙效濃縮過(guò)程真空度實(shí)時(shí)調節與控制,在進(jìn)料、補料、消泡、倒藥、出料各階段,實(shí)時(shí)調節系統的真空度,使真空抽氣率與蒸汽供給量密切配合,保證濃縮過(guò)程在較高的生產(chǎn)效率下平穩運行;

      · 雙效濃縮倒藥控制,在一、二效蒸發(fā)室中設置連續的液位檢測儀表,通過(guò)流量計數據控制進(jìn)料速度,使液位保持平衡狀態(tài),從而實(shí)現持續進(jìn)料。直到需要濃縮的提取液儲罐液位檢測為0時(shí),說(shuō)明本批次提取液僅剩下本濃縮器內的藥液,具備倒料條件時(shí),系統自動(dòng)啟動(dòng)倒藥程序,切斷二效真空,打開(kāi)放空閥,待二效真空度降為0時(shí),自動(dòng)開(kāi)啟一、二效出液閥,實(shí)現從二效到一效的倒罐過(guò)程,當兩個(gè)進(jìn)料閥間的音叉開(kāi)關(guān)沒(méi)有信號的時(shí)候認為倒罐結束,濃縮過(guò)程以控制一效溫度、真空度穩定為目標。倒藥結束以后,向二效加水,起到冷凝二次蒸汽與清潔二效的作用;

      · 雙效濃縮終點(diǎn)判斷,采用密度計實(shí)時(shí)監測收膏密度值,通過(guò)DCS系統算法補償溫度、真空等環(huán)境因素對密度測量值的影響;

      · 單效濃縮受液器乙醇濃度實(shí)時(shí)監測,根據乙醇濃度高低實(shí)現分級排放,高濃度乙醇輸送至套用乙醇儲罐,低濃度乙醇輸送至稀乙醇儲罐,然后泵入乙醇回收塔;

      · 單效濃縮終點(diǎn)判斷,采用密度計檢測密度,當密度和溫度達到所設定的值,系統會(huì )自動(dòng)啟動(dòng)出液,用泵抽到單效濃縮液儲罐中。

      (3)醇沉過(guò)程控制

      此項目醇沉工段共6只醇沉罐,在乙醇管線(xiàn)上增設流量計與控制閥門(mén),調控乙醇加入的速度,根據醇沉濃度檢測來(lái)確定加醇量。設定醇沉靜置時(shí)間,實(shí)現沉淀時(shí)間自動(dòng)控制。

      醇沉過(guò)程自動(dòng)化控制實(shí)現的功能包括:通過(guò)乙醇的濃度自動(dòng)實(shí)現加入乙醇的終點(diǎn)判斷。醇沉終點(diǎn)采用密度計,密度轉化為濃度,濃度達到設定值時(shí)表明達到終點(diǎn);分段控制加醇流速,使得混合均勻,減少有效成分的包裹流失,保證了醇沉的效果;自動(dòng)記錄靜置開(kāi)始時(shí)間,自動(dòng)計時(shí)并實(shí)現出液提示;真空泵,攪拌電機的聯(lián)動(dòng)控制。

      醇沉過(guò)程控制設計的亮點(diǎn)是通過(guò)乙醇的濃度自動(dòng)實(shí)現加入乙醇的終點(diǎn)判斷。

      (4)乙醇回收過(guò)程控制

      設計的目標是實(shí)現乙醇自動(dòng)連續蒸餾。乙醇回收自動(dòng)化控制實(shí)現的功能包括:自動(dòng)進(jìn)料控制;塔釜溫度、壓力、液位控制;塔頂溫度、壓力控制。

      4 中藥提取傳統生產(chǎn)與自動(dòng)化生產(chǎn)的性能比較

      4.1 生產(chǎn)人員比較(如表1所示)

      表1 傳統生產(chǎn)和自動(dòng)化生產(chǎn)人員比較

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      在提取車(chē)間,傳統的生產(chǎn)方式需要18名人員,采用自動(dòng)化生產(chǎn)后,除了必要的原材料清洗、收膏、物料轉移需要人工操作,其余自動(dòng)化控制工段只需一名人員在現場(chǎng)巡檢即可,另需2名中控室操作人員,即采用自動(dòng)化生產(chǎn)方式只需要13名人員,此外大大降低了勞動(dòng)強度,改善了工作環(huán)境。

      4.2 乙醇消耗比較(如表2所示)

      表2 傳統生產(chǎn)和自動(dòng)化生產(chǎn)乙醇消耗比較

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      目前,乙醇消耗量大是中藥醇沉工藝存在的不足之處,加醇的方式和攪拌的速度都會(huì )影響乙醇的用量。傳統的手動(dòng)操作無(wú)法精準的控制乙醇的加入量,主要是以盡可能地提取出有效成分為目標,這就導致了乙醇的過(guò)量加入。采用自動(dòng)化控制,在乙醇進(jìn)料管線(xiàn)上配置流量計和自控閥門(mén),再配合合適的攪拌速度,提高

      乙醇與藥液的接觸面積,可以大大提高乙醇的有效利用率。以每批乙醇用量分析,傳統人工生產(chǎn)每批要消耗168t,采用自動(dòng)化生產(chǎn)后乙醇的用量可降低約10%,按照32天的生產(chǎn)周期,乙醇一年用量可減少約194t,按照市價(jià)5000元/t,全年可節約97萬(wàn)元。

      4.3 能耗比較傳統生產(chǎn)和自動(dòng)化生產(chǎn)蒸汽用量比較(如表3所示)

      表3 傳統生產(chǎn)和自動(dòng)化生產(chǎn)蒸汽用量比較

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      自動(dòng)化控制生產(chǎn)的優(yōu)勢之一就是節能環(huán)保,可極大地減少能耗成本和減少對環(huán)境的污染,使企業(yè)獲得較大的經(jīng)濟收益。提取生產(chǎn)車(chē)間所用的熱源主要是蒸汽,現以蒸汽用量比較兩種生產(chǎn)方式的經(jīng)濟效益。

      經(jīng)過(guò)自動(dòng)化改造后,生產(chǎn)每批益母草醇沉膏所用的蒸汽減少了7t。按照32天的生產(chǎn)周期,蒸汽一年用量可減少約80t,按照蒸汽市價(jià)320元/t,全年可節約2.56萬(wàn)元。

      5 結語(yǔ)

      與傳統的以人工為主導的中藥提取相比,自動(dòng)化控制系統有效地提升了中藥提取的生產(chǎn)效率,為中藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造了更大的經(jīng)濟效益,同時(shí)也保障了生產(chǎn)過(guò)程的穩定性。

      科遠智慧的自動(dòng)化控制系統應用于中藥提取實(shí)際生產(chǎn)后,解決了人工控制而導致難以精準控制的問(wèn)題。中藥產(chǎn)品的質(zhì)量精確控制和質(zhì)量全程追溯得益于自動(dòng)化控制系統在中藥提取生產(chǎn)過(guò)程中連續化、自動(dòng)化操作,實(shí)現了中藥生產(chǎn)工藝技術(shù)水平質(zhì)的飛躍和傳統中藥工業(yè)的現代化建設,這為我國盡快實(shí)現中醫藥工業(yè)國際化提供了指導方向。

      作者簡(jiǎn)介:

      劉耀倩(1993-),女,江蘇南京人,助理工程師,碩士研究生,現就職于南京科遠智慧科技集團股份有限公司,主要從事工藝設計和自動(dòng)化設計相關(guān)工作。

      摘自《自動(dòng)化博覽》2021年11月刊


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