• <blockquote id="fficu"><optgroup id="fficu"></optgroup></blockquote>

    <table id="fficu"></table>

    <sup id="fficu"></sup>
    <output id="fficu"></output>
    1. ABB
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      CAIAC 2025
      2025工業(yè)安全大會(huì )
      OICT公益講堂
      當前位置:首頁(yè) >> 案例 >> 案例首頁(yè)

      案例頻道

      紙機ABB Tyrak傳動(dòng)系統的升級改造
      • 企業(yè):     行業(yè):造紙印刷    
      • 點(diǎn)擊數:1976     發(fā)布時(shí)間:2017-05-20 16:07:23
      • 分享到:

      遠通紙業(yè)(山東)有限公司 提文彥

      1 項目背景

      遠通紙業(yè)(山東)有限公司PM2涂布白板紙生產(chǎn)線(xiàn)采用了ABB的DCS/QCS/DRIRES系統,于1994年開(kāi)機運行,其中傳動(dòng)系統是ABB直流傳動(dòng)Tyrak Midi Ⅱ,迄今運行20年左右,存在設備老化、故障率增高,備件短缺等問(wèn)題,不利于保證生產(chǎn)的長(cháng)期穩定性,因此對傳動(dòng)系統進(jìn)行升級改造勢在必行。

      為減少傳動(dòng)故障率,提高運行效率,減少備件采購成本。公司計劃分步實(shí)施,首先計劃升級網(wǎng)壓部12個(gè)傳動(dòng)點(diǎn),把Tyrak Midi Ⅱ傳動(dòng)系統升級為DCS800傳動(dòng)系統,更換下來(lái)的Tyrak Midi Ⅱ干部作為其他傳動(dòng)點(diǎn)備件,可確保幾年內無(wú)需采購新的備件。

      2 項目實(shí)施過(guò)程

      本條紙機共有36個(gè)傳動(dòng)點(diǎn),首次計劃升級網(wǎng)壓部12個(gè)傳動(dòng)點(diǎn),升級改造后ABB Tyrak傳動(dòng)系統與DCS800新老系統共同運行對產(chǎn)品質(zhì)量及運行穩定性都是一個(gè)較大考驗,也是本次改造首先考慮的難點(diǎn)集重點(diǎn),經(jīng)過(guò)與供應商多次交流,技術(shù)論證,形成以下改造方案:

      保留原進(jìn)線(xiàn)交流電抗器、主接觸器、進(jìn)線(xiàn)MCCB。

      保留原傳動(dòng)控制柜殼,總電源控制柜。

      保留原操作臺。

      保留傳動(dòng)柜體電壓表和電流表(包括直流回路中的分流器和顯示表的保護快熔)。

      更換中心單元,選用DCS800。

      增加S7-400 PLC 1套及相應的配套設備,裝于原PLC柜內。

      分步改造。

      保留干部,將網(wǎng)、壓榨部改成DCS800;

      PLC使用S7-400,為將來(lái)整體改造留下余量

      人機界面只改造網(wǎng)、壓榨部,使用1塊MP277;

      濕部與干部速度鏈連接使用PLC中的AI/AO。

      改造后的電氣傳動(dòng)系統的三級控制:

      第一級控制采用ABB公司原裝進(jìn)口DCS800系列全數字控制裝置,執行對直流電動(dòng)機的速度、電流、張力等參數的控制。

      第二級控制采用SIEMENS公司 S7-400 PLC控制系統,配備通訊接口,運用高速串行通訊方式構成局域網(wǎng)絡(luò )。用于操作臺上與傳動(dòng)聯(lián)網(wǎng)組成通訊總線(xiàn)。操作臺配置西門(mén)子公司MP277與PLC實(shí)現高速數據通信。PLC上位機主要完成紙機的全數字給定值,建立起各分部之間嚴格的速度鏈關(guān)系,接收操作臺上發(fā)出的各種控制指令,對下一級傳動(dòng)單元進(jìn)行速度指令的設定和各種邏輯指令的操作。這樣構成的系統應用了計算機技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò )通訊技術(shù)、全數字直流傳動(dòng)技術(shù)、可編程控制器技術(shù),大大提高了整套傳動(dòng)設備的自動(dòng)化水平。

      系統中因為大量使用全數字控制技術(shù),使其運行的可靠性大為提高,維修量大幅下降。特別是減少了大量的有色金屬導線(xiàn),用戶(hù)可節約購買(mǎi)控制電纜及敷設導線(xiàn)等費用。對造紙紙張質(zhì)量、產(chǎn)量的提高有相應的促進(jìn)作用。

      第三級SIEMENS公司的 WinCC監控系統將每個(gè)傳動(dòng)點(diǎn)的參數通過(guò)畫(huà)面能動(dòng)態(tài)顯示,又負責整個(gè)系統的協(xié)調管理控制。另外監控系統留下通用管理接口,供全廠(chǎng)計算機聯(lián)網(wǎng)用。

      經(jīng)過(guò)改造前后兩張系統圖(如圖1、圖2所示)可以明顯看到改造重點(diǎn)及難點(diǎn):(1)原老系統PLC為MP200仍然在控制著(zhù)剩余未改造傳動(dòng)系統及QCS/DCS的相關(guān)功能。(2)新改造網(wǎng)壓部PLC為新增S7-400系統,單獨控制著(zhù)網(wǎng)壓部12個(gè)傳動(dòng)點(diǎn)。(3)S7-400通過(guò)網(wǎng)線(xiàn)和I/O點(diǎn)輸出端子與原MP200保持通訊和功能控制,實(shí)現速度鏈的正常傳輸及功能交替,兩套系統各負其責,不能產(chǎn)生任何沖突或不兼容現象。

      3 效益分析

      由于改造前計劃周密,經(jīng)過(guò)多次技術(shù)研討論證,此項改造于2012年一次性改造成功,運行平穩且控制精度遠優(yōu)于老的系統。

      改造前幾年數據統計顯示僅網(wǎng)壓部傳動(dòng)系統由于原件老化運行不穩定等原因每年造成斷紙或停機10次左右,給我公司造成每年約20萬(wàn)元損失;網(wǎng)壓部傳動(dòng)改造后幾乎沒(méi)有因網(wǎng)壓部傳動(dòng)問(wèn)題造成停機或斷紙現象出現,給我公司大大降低了意外損失,同時(shí)提高了運行效率,運作成本也顯著(zhù)下降;換下的原件經(jīng)過(guò)保養檢修完全滿(mǎn)足其他傳動(dòng)點(diǎn)的備件需求,近幾年備件采購成本也大大降低,實(shí)現了當初的改造目標。由于效益明顯,公司計劃陸續把剩余的老舊自動(dòng)分化系統逐步更新?lián)Q代,以適應當今日新月異的市場(chǎng)變化及公司整體運作需要。

      1.jpg

      圖1 改造前系統圖

      2.JPG

      圖2 改造部分系統圖

      摘自《自動(dòng)化博覽》2017年5月刊

      熱點(diǎn)新聞

      推薦產(chǎn)品

      x
      • 在線(xiàn)反饋
      1.我有以下需求:



      2.詳細的需求:
      姓名:
      單位:
      電話(huà):
      郵件:
      欧美精品欧美人与动人物牲交_日韩乱码人妻无码中文_国产私拍大尺度在线视频_亚洲男人综合久久综合天

    2. <blockquote id="fficu"><optgroup id="fficu"></optgroup></blockquote>

      <table id="fficu"></table>

      <sup id="fficu"></sup>
      <output id="fficu"></output>